1、有利于除塵風機及其系統的穩定運行
除塵風機及其系統的設計應滿足系統所需流量和壓強的工況點在除塵風機的率點附近。但是,在長期的運行過程中,由于葉片變形、管道阻力增加等原因,除塵風機的效率會逐年下降,電動機的功耗會增加。同時風量、風壓也會有一定程度的下降導致不能滿足系統工作的要求。如以某煉鋼廠除塵風機為例,在1999年風機性能普查時測得的風機效率為70%左右。而在2004年轉爐及除塵系統改造之前,又對該風機進行了性能測試。測得的風機效率僅為51%,電動機輸出功率由2 298 kW增加到2 582 kW,以年運行8 000 h計算,每年要多耗電約220萬kW·。而且風量、風壓也有一定幅度的下降,已不能滿足新增轉爐除塵的需求,必須再增加一臺除塵風機。
對于此類大功率風機必須利用除塵風機性能測試技術對其使用工況的流量、壓強和效率進行跟蹤,對效率低下的除塵風機進行及時的維護和更換。
2、建立起對除塵風機設備的運行效率進行有效監督的機制,杜絕能源的浪費。
又如某機組的熱風系統原設計風量為46 000 Nm'/h,經過技改和熱風系統優化后,系統所需風量減少到28 000 Nm'/h左右,節約了能源。但在系統改造的同時。并未對系統中的除塵風機進行相應的調整。僅僅通過關小系統中的閥門來減少風量,造成熱風系統中所有的風機出現“大馬拉小車”的情況,風機工作極不穩定。尤其是兩臺爐氣風機,工作點已接近“喘振點”,更是故障頻發。2005年實施了該系統除塵風機的改善工作,通過風機性能測試,確定了除塵風機的工作點,并以此為依據重新選型制作除塵風機風壓較小但適合當前工況的風機。增大了除塵風機安全運行的范圍。既保證了 除塵風機的安全運行,又起到了節能的作用。 3、有利于改傳除塵風機與管網系統配置的有效性
除塵風機總是與其管網系統聯合工作的,氣體在風除塵機中獲得外功后,其壓升與流星的關系是按風機的性能曲線所呈現的規律變化的。當氣體通過管網時,其壓升與流量的關系義遵循管網的特性曲線。因此,風機與管網的氣體流覺*相等。同時除塵風機產生的全壓一部分用于克服管網中的阻力,一部分轉化為氣流在管網出Ft處所具有的動能。除塵風機的有效功率與風機的全壓成正比,當用于克服管網中的阻力部分即靜壓部分增加時,氣流在管網出口處所具有的動能就會減少,即除塵風機的流量會減少。因此,管網布置不好會影響風機性能的發揮。例如,管接頭、彎頭、閥門等結構形式或管路突然擴大、縮小、急彎等會增加局部的限力損失,同時使風機系統的效率下降。管道的壓力損失包括沿程阻力損失和局部限力損失。沿程阻力損失由氣流速度、管道長度、管道截而積及管壁粗糙度等因素決定,局部阻力損失與管道的截面積和管道的過渡形式有關。
因此,通過測試管網的流量、靜壓和動壓,可以發現管道系統的缺陷,合理選擇管道截面、長度、內壁光滑度以及不同斷面風道的過渡形式。有效減少管道的壓力損失,提高管道的輸送效率。當單臺除塵風機的壓力或流量不能滿足系統的要求而需要采用多臺除塵風機進行申聯或并聯使用時,通過除塵風機性能測試方法對系統的工作點壓力和流量進行測試后正確地選擇風機的匹配。